差异化施策 增产增效“百分百”

5月30日,西北油田雅克拉凝析气藏首次应用隔板控水技术在YK23井获得成功。这是技术人员在这口井连续低含水生产60多天后,得出的结论。至此,该厂今年已累计完成措施6井次,成功率达100%。

“提高措施成功率,是实现油气产量和效益双增长的有力保障。”雅克拉采气厂总地质师陈叔阳说。

面对油价暴跌和疫情的双重影响,该厂按照年度产量任务不变的总要求,坚持问题导向、优化技术方案、实施一井一策,扎实开展百日攻坚创效行动,全力提高措施成功率,实现增产增效。今年前5月,该厂措施累计增产天然气3128万立方米、凝析油6738吨,创效3296万元。

坚持问题导向 深化基础研究

2017年至2019年底,西北油田雅克拉采气厂累计实施措施20井次,失利5井次,成功率75%,同比下降20%。

“主力气田雅克拉设计稳产期为10年,已稳产15年,进入开发中后期,治理难度逐年加大,给提高措施成功率带来极大挑战。”陈叔阳说。

今年以来,该厂技术人员坚持问题导向,持续深化基础研究,对全厂64口油气井及近5年措施作业的35井次,逐一排查,摸清“家底”,系统梳理分析成败得失。

通过储层精细刻画、开展隔夹层封挡性定量描述、建立气井水侵动态预测模型、深化油气分布规律认识等,重新刻画隔夹层展布特征、精准预测单井见水时间,识别出四种水侵模式和四种剩余油气分布模式,挖掘出中下气层剩余天然气地质储量16亿立方米、凝析油34万吨,初步划分出7种气举潜力类型,为二次储量动用指明了方向。

他们根据最新研究成果,结合单井储量动用评价、剩余油气富集规律等,排查出上返潜力井7口、下返评价潜力井4口和回采潜力井10口,为提高措施成功率奠定了基础。

优化技术方案 降低措施风险

3月18日,YK20井实施上返措施后成功复产,日增产天然气16万立方米、凝析油20吨。“这是我厂优化技术方案取得的又一成果。”开发研究所副所长黄成说。

技术人员创新运用油藏参数、评价手段、挖潜方法“三位一体”评判标准,对潜力井进行全方位分析论证,根据风险大小排序,坚持先易后难原则,安排措施作业。并通过优化技术方案,选择适用的开采技术,降低措施风险。

YK20井原生产亚格列木组上气层中下部,去年11月停喷关井。年初,他们在对该井系统潜力摸排过程中,新发现一套潜力层系舒善河组,但储层薄、物性差,资源潜力具有一定的不确定性。而该井老层系亚格列木组上气层仅剩顶部4米厚油气层未开采,同样层薄、物性差,新老层系单独动用都具有较大风险。

技术人员通过充分论证,将原单层评价、开采技术方案,优化为亚格列木组与舒善河组同时评价、合并开采,最终该井成功复产。

实施一井一策 突出增产增效

YK23井2016年投产上气层,仅3个月就见地层水。2018年7月,因高含水停喷关井。

“受水侵规律认识和控水技术限制,这口井一直无法复产。”开发研究所工艺室主任虢中春说。最新研究成果显示,该井上气层顶部具备投产潜力,但原生产井段已强水淹,两生产井段间只有0.5m厚的隔夹层,底水极易突破隔层,导致气井水淹停喷。

针对这个问题,技术人员对症下药,在实施隔板控水工艺技术的同时,控制生产压差,避免底水锥进,使这口井成功复产,日产天然气7万立方米、凝析油10.9吨,含水0.2%。

“每口井的井况各不相同,必须采取针对性措施,差异化施策。”虢中春说。他们综合隔夹层封挡性分析、气水过渡带识别、产层物性界限确定等认识,分别采取气举排液采气、隔板控水、小套管液压桥塞封堵等工艺技术,一井一策,使一批关停井成功复产。

YK28H井首次采用小套管液压桥塞封堵工艺技术成功复产,日增产天然气6万立方米、凝析油22.6吨。YK22井、YK34H井应用气举排液采气工艺技术获得成功,两口井日增产天然气8.8万立方米、凝析油9.6吨。(李有金 连鑫龙)

责编:张靖雯

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